老余(現(xiàn)場爬蟲)是現(xiàn)場管理的“專家”,文化程度不高,但是現(xiàn)場經(jīng)驗極其豐富,而且是天然的改善大師。老余的改善要點,就是流動性改善,就是想辦法縮短制造周期,實現(xiàn)從投料到交付的最短周期。這個既是精益生產(chǎn)的要義,也是TOC改善的要點。取得了產(chǎn)量增加、人員降低(效率提升)、交期保障的好效果。
一、產(chǎn)能看瓶頸
(當(dāng)初建議老板擴大瓶頸產(chǎn)能的時候,是沒有人理解的,當(dāng)時只用一個非常簡單的比方,老板就懂了【跟老板喝茶,然后我把茶盤下水的管道給止水了,然后倒水到茶盤上,因為水不能流動茶盤立馬就泛濫了,老板還說我有病,不好好喝茶[捂臉]】。(柔性這塊,當(dāng)初主要卡在前道制模,制模開始是沒有可依據(jù)的,也就是員工不想緩模,車間主任也不想,為啥麻煩啊,所以制模一直都是客戶要的看不見,客戶不要的一大堆,記得當(dāng)時制模車間一直吵著要工位器具、裝料框,我跟老板到現(xiàn)場,指著成堆的模具和模胎說,這些都是沒有流動的資源,沒有任何的價值,還產(chǎn)生了浪費,于是當(dāng)時想的辦法是,既然換型是比較麻煩的,那就再增加一點設(shè)備,常規(guī)的產(chǎn)品基本不動,但按訂單量來,其次,所有的模具全部統(tǒng)一尺寸,換模時鑲嵌進去就好,縮短了換型時間,再就是按訂單來,沒有訂單的模胎不生產(chǎn),于是從模胎開始,控制后工序所有的日產(chǎn)量,限量開始了,其次對瓶頸工序裝爐進行了改進,也就是以前只可以裝一種產(chǎn)品,變成可以混裝,對工藝進行改進,要求不同的產(chǎn)品進入后都可以滿足要求)。
記得做的第一個改進你動作就是全面盤點,清理在制品庫存,以前滿地都是產(chǎn)品,到處都是產(chǎn)品,通過8個月的清理,基本把現(xiàn)場清理干凈了。然后就開始跟老板討論流程渠道的問題了,當(dāng)時問了老板一個問題,流程渠道是寬好還是,深好,老板說要寬一點,其實寬和深都不好,流程渠道應(yīng)該是容量一致,流速均勻才最好。在這其中,我們主要關(guān)注的關(guān)鍵工序和瓶頸工序的節(jié)拍是不是一致的,其次就是頭道制模是不是產(chǎn)能略高于關(guān)鍵工序和瓶頸工序,其它的過程還真沒有很認真的考慮,因為解決關(guān)鍵和瓶頸以及準(zhǔn)備是最重要的,我們把制模也納入生產(chǎn)準(zhǔn)備過程,確定后生產(chǎn)周期從8天縮短到6天到5天到4天到3天到2.5天到2天到36小時)。
四、異常應(yīng)對看緩沖設(shè)置
主要做了三個:A資源前置、準(zhǔn)備管理、B應(yīng)急計劃、C快速反應(yīng)(比如分流)等。------
這一路走來,產(chǎn)量翻了一倍,人員減少20%,產(chǎn)品合格率從80%提升至95%,人均產(chǎn)值從25萬提升至82萬,實現(xiàn)日清后,連客戶都奇怪,白天去現(xiàn)場是看不到東西的,因為現(xiàn)場都流下去了,前端根本看不到在制品,而后道,最多也就三天的量,問題是現(xiàn)場還看不到成堆的原材料。
再說制度:抱歉,目前為止,到現(xiàn)場你可能找不到一張文件化的制度,我們很野蠻,如果你連續(xù)三個月工資水品最低,那么你得考慮離開了。在整個的改進中,提升質(zhì)量是最辛苦的,在質(zhì)量提升方面整整的花了2年的時間,因為過程驗證是個非常難受的過程。四個點都看全了,企業(yè)個性化的模型才能建立起來。
從關(guān)注效率,到關(guān)注效益,再到關(guān)注資金轉(zhuǎn)化效率,一路走來,都是在不斷的拿起,放下,再拿起和放下。我跟老板的原則是,任何改進,如果不能降低成本,保證質(zhì)量,或不是有益的堅決放棄,比如,某一工序通過改進,效率會提升很多,但后工序無法消化,前段無法滿足,對于這樣的會堅決放棄。
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