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環(huán)型套筒石灰窯控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

摘要:生產(chǎn)活性石灰的套筒石灰窯在產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、成本等各方面較傳統(tǒng)的豎窯都有較大優(yōu)越性,而其在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用尚不廣泛。本文基于濟(jì)南鋼鐵股份有限公司自德國(guó)引進(jìn)的套筒石灰窯技術(shù),根據(jù)實(shí)際情況對(duì)電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了再設(shè)計(jì)。工程采用西門子S7-400作為主控制系統(tǒng),進(jìn)行軟硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)和多項(xiàng)技術(shù)優(yōu)化處理,在實(shí)際應(yīng)用中取得了較好的成效。

    關(guān)鍵詞:環(huán)形套筒窯;石灰;控制系統(tǒng);技術(shù)優(yōu)化

   1 引言

   環(huán)型套筒石灰窯(以下簡(jiǎn)稱“套筒窯”)是德國(guó)貝肯巴赫爐窯公司發(fā)明的,此類型窯與其他豎窯相比在產(chǎn)品質(zhì)量和單窯單產(chǎn)方面具有很大的優(yōu)越性;與回轉(zhuǎn)窯相比具有投資少、熱耗低、占地少等優(yōu)點(diǎn)。濟(jì)南鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)鋼”)是在國(guó)內(nèi)冶金系統(tǒng)第5個(gè)引進(jìn)套筒窯的廠家。項(xiàng)目采用德國(guó)“FERCALX”公司的BECKENBACH環(huán)形套筒石灰窯,以生產(chǎn)高活性度的石灰供煉鋼使用,自動(dòng)控制系統(tǒng)和傳動(dòng)控制系統(tǒng)采用西門子公司的S7-400可編程控制器和變頻器,整個(gè)系統(tǒng)通過PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)以太網(wǎng)連接在一起,完成上料、燃燒、出料、除塵等系統(tǒng)的自動(dòng)控制。

   2 系統(tǒng)工藝及控制要求

   套筒窯的控制主要分為兩部分,一部分為窯體燃燒控制,主要包括:煤氣熱值控制、上(下)燃燒室溫度控制、空燃比控制、內(nèi)套筒冷卻控制、循環(huán)氣體溫度控制、窯頂壓力控制、入除塵器氣體溫度控制等;另一部分為上、出料控制,主要包括:原料系統(tǒng)控制、上料小車(卷?yè)P(yáng))上(下)行控制、布料器控制、排料控制等。套筒窯的整體工藝流程如圖1所示。

   3 控制系統(tǒng)配置

   3.1 硬件配置

    整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)主要采用德國(guó)西門子公司的控制設(shè)備,分為兩層。下層為控制層,主控制系統(tǒng)采用416-2DP CPU,模塊是S7-400 I/O模塊,液壓站、操作臺(tái)、除塵系統(tǒng)采用IM153遠(yuǎn)程控制器,卷?yè)P(yáng)料車與廢氣風(fēng)機(jī)由西門子變頻器控制,卷?yè)P(yáng)上料小車的位置由圖爾克絕對(duì)值型編碼器檢測(cè),主控制系統(tǒng)同它們通過PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)通訊;上層為監(jiān)控層,主控制系統(tǒng)上插有以太網(wǎng)模塊,通過專用交換機(jī)ESM同監(jiān)控站組成以太網(wǎng)。硬件配置如圖2所示。
      
                      

 
                                      圖1 環(huán)形套筒石灰窯工藝流程

    3.2 系統(tǒng)軟件

   控制器采用的系統(tǒng)軟件是STEP7V5.2,監(jiān)控軟件為WinCCV6.0。控制系統(tǒng)提供了豐富的軟件功能,可進(jìn)行多方式編程,能夠通過在STEP 7中安裝驅(qū)動(dòng)程序連接第3方產(chǎn)品,靈活的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)監(jiān)控、回路控制、數(shù)學(xué)運(yùn)算、報(bào)警提示、趨勢(shì)曲線、報(bào)表打印等功能。系統(tǒng)具有豐富的功能模塊,編程時(shí)可根據(jù)工藝過程控制特點(diǎn),方便地設(shè)計(jì)控制方案。
  
                  
 
                                             圖2 硬件配置圖

   4 關(guān)鍵技術(shù)與主要控制功能的實(shí)現(xiàn)

   4.1 工業(yè)以太網(wǎng)+現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)

   每套控制系統(tǒng)的控制器、遠(yuǎn)程控制站通過PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)連接,控制系統(tǒng)之間及HMI監(jiān)控站通過10M/100M高速以太網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),完成過程數(shù)據(jù)采集、聯(lián)鎖調(diào)速信號(hào)的通訊等。

    4.2 人機(jī)接口共享化

    采用的操作系統(tǒng)具有系統(tǒng)開放、通用性強(qiáng)、開放性好等特點(diǎn),利用100MHz工業(yè)以太網(wǎng)將系統(tǒng)的各種硬件設(shè)備(PLC、監(jiān)控站)連接起來,完成各種數(shù)據(jù)的交換任務(wù)。多個(gè)HMI上位機(jī)可同時(shí)監(jiān)控同一個(gè)工藝子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)共享、資源共享、信息共享。

    4.3 優(yōu)化自動(dòng)上料控制

   原設(shè)計(jì)中上料小車的標(biāo)準(zhǔn)載重為2.5噸,單斗上料時(shí)間為204s(上料系統(tǒng)的單斗運(yùn)行時(shí)間圖,如圖3所示)。如此若產(chǎn)量達(dá)到每日500噸則需上料500/0.575/2.5/6=58批,經(jīng)計(jì)算得24小時(shí)內(nèi)上料系統(tǒng)在單批料之間的停運(yùn)時(shí)間為:(86400-73022)/58=230(s)。在如此短的時(shí)間內(nèi),幾乎無法完成對(duì)上料系統(tǒng)的各個(gè)設(shè)備的維護(hù)和日常點(diǎn)檢、潤(rùn)滑以保證設(shè)備的正常、穩(wěn)定運(yùn)行。如果想超產(chǎn),設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間就更長(zhǎng),則單批料之間的停運(yùn)時(shí)間就更短。
 
                
  
                           圖3 上料系統(tǒng)的單斗運(yùn)行時(shí)間圖表

   在圖3中:A-料車裝料時(shí)間;B-料車上行時(shí)間;

    C-窯頂裝料閘門開到位時(shí)間;D-料車窯頂放料時(shí)間;

   E-料車下行時(shí)間;F-窯頂裝料閘門關(guān)到位時(shí)間;

   G-布料器旋轉(zhuǎn)到相應(yīng)放料位置及回1#位時(shí)間;

   H-料鐘開并放料時(shí)間;I-料鐘關(guān)閉時(shí)間;J-秤量斗裝料時(shí)間。

   綜述可知,要增加每批料之間的停頓時(shí)間,需進(jìn)行兩項(xiàng)調(diào)整:一是合理的調(diào)整上料系統(tǒng)各設(shè)備的運(yùn)行,減少單斗上料時(shí)間;二是在上料卷?yè)P(yáng)機(jī)機(jī)械強(qiáng)度和電機(jī)允許的情況下增加單斗重量。而讀圖5可知,減少單斗上料時(shí)間就要適當(dāng)?shù)臏p少A、B、D、E等四個(gè)工作時(shí)段。
         
                    
 
                                圖4 卷?yè)P(yáng)料車上(下)行運(yùn)行速度曲線

   為A段時(shí)間,調(diào)整了液壓缸的動(dòng)作速度,使之能以最快的速度開到位來減少下料時(shí)間,由此將原狀態(tài)的12秒減少到了8秒;為減少D段時(shí)間,經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)確定了料車到達(dá)窯頂?shù)慕咏_關(guān)的位置,增大了倒料傾角,使之能以最快的速度倒料完畢后返回,由此將原狀態(tài)的12秒減少到了7秒;減少上料時(shí)間的重點(diǎn)是調(diào)整B、E段時(shí)間,盡量使上料小車的運(yùn)行達(dá)到最優(yōu)控制。
           
                           
 
                           圖5 調(diào)整后的卷?yè)P(yáng)料車上(下)行運(yùn)行速度曲線

    由圖4可知小車在上、下行加速階段的運(yùn)行曲線設(shè)計(jì)不合理,用時(shí)過長(zhǎng),在上、下行減速階段出于安全上的考慮低速運(yùn)行時(shí)間也較長(zhǎng)。料車滿料上行時(shí)間設(shè)定為3秒(電流為143A)。由于窯頂有0.8米左右的彎道,當(dāng)料車在彎道上運(yùn)行時(shí)速度不能過快,因此根據(jù)料車通過彎道的時(shí)間將下行時(shí)的加速時(shí)間初步確定為2秒,檢測(cè)到的電流為100A。調(diào)整后料車為窯內(nèi)加料1斗,單程可減少時(shí)間8秒,雙程可減少時(shí)間16秒。其新運(yùn)行曲線如圖5所示。為保證料車的安全運(yùn)行,在優(yōu)化后的控制程序中設(shè)定了3個(gè)聯(lián)鎖點(diǎn)以確保料車在窯頂和窯底安全停車,分別為:窯頂/底的上/下限位;PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)上編碼器的數(shù)值;經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)得出的料車上/下行的時(shí)間。

    完成以上調(diào)整后,石灰窯單斗運(yùn)行時(shí)間可減少24秒。如圖6所示,加料一批共6斗,可節(jié)約時(shí)間24×6=144秒,使每一批料的間隔時(shí)間為230+144=374秒,約合6.2分鐘,完全可解決對(duì)單個(gè)上料設(shè)備的日常檢查和加油潤(rùn)滑,也為系統(tǒng)的超產(chǎn)創(chuàng)造了條件。圖6中:G-布料器旋轉(zhuǎn)到相應(yīng)放料位置的最長(zhǎng)時(shí)間。
     
                    
 
                           圖6 調(diào)整后的上料系統(tǒng)的單斗運(yùn)行時(shí)間圖表

    4.4 旋轉(zhuǎn)布料器優(yōu)化控制

   套筒窯使用旋轉(zhuǎn)布料器,避免爐料偏落而造成布料不均。料車上料,通過旋轉(zhuǎn)布料器均勻的將爐料投入六個(gè)受料位內(nèi),開料鐘完成一次卸料這個(gè)過程稱為一個(gè)完整的布料周期。

   傳統(tǒng)的控制方式,固定為從旋轉(zhuǎn)布料器的1#號(hào)位受料,每次上料旋轉(zhuǎn)布料器從1#位受料后依次轉(zhuǎn)動(dòng)至空料位卸料,然后順時(shí)針轉(zhuǎn)回1#位再次受料,如圖7所示。此方式布料周期長(zhǎng),且受料點(diǎn)均為1#位,也容易造成布料器的損壞,尤其是布料器的液壓系統(tǒng)大部分功率都用在截流閥的控制上,極易產(chǎn)生故障影響生產(chǎn)。優(yōu)化后的控制方式不再確定受料位置,遵循就近受料、就近卸料原則,使得旋轉(zhuǎn)布料器的每次轉(zhuǎn)動(dòng)均為有效轉(zhuǎn)動(dòng),不存在空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,大大減少了液壓系統(tǒng)的壓力并能均衡石子對(duì)布料器的沖擊磨損,提高旋轉(zhuǎn)布料器的使用壽命。由于消除了空載與重載運(yùn)行同時(shí)存在的現(xiàn)象,速度調(diào)節(jié)容易,杜絕了布料器卡阻現(xiàn)象。

    控制程序流程如下(設(shè)i為卸料時(shí)間,j為轉(zhuǎn)動(dòng)角度):

    Begin:

    For i=1 To 6

    J=(i-1)X60

    Next

    I=1

   Goto Begin:

    設(shè)旋轉(zhuǎn)布料器載料轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間為m,空轉(zhuǎn)時(shí)間為n(3秒),則傳統(tǒng)控制方式下一個(gè)布料周期經(jīng)歷的時(shí)間為:

   T1=Σim+(5-i)n,(i=1,2,3,4,5)=15m+15n

   優(yōu)化后時(shí)間為:

   T2=Σim,(i=1,2,3,4,5)=15m

   比較可知,技術(shù)優(yōu)化后完成一個(gè)布料周期共可節(jié)省時(shí)間15n(共計(jì)45秒)。

    4.5 窯內(nèi)負(fù)壓的自動(dòng)控制

   套筒窯系統(tǒng)對(duì)于每個(gè)燃燒室的負(fù)壓控制具有嚴(yán)格的要求,手動(dòng)調(diào)節(jié)難度很大。因此對(duì)高溫引風(fēng)機(jī)采用變頻控制,根據(jù)單室負(fù)壓的變化自動(dòng)進(jìn)行調(diào)節(jié),主要功能為:(1)自動(dòng)判斷單室負(fù)壓的大小是否在-100±20以內(nèi),(2)自動(dòng)判斷高溫廢氣風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的增減,(3)確定采樣計(jì)算周期,減少震蕩、(4)根據(jù)高溫廢氣風(fēng)機(jī)電流限定電機(jī)最高轉(zhuǎn)速,確保電機(jī)安全運(yùn)行。

   5 結(jié)語(yǔ)

    由于實(shí)現(xiàn)了對(duì)監(jiān)控設(shè)備的自動(dòng)控制、自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)控制和自動(dòng)調(diào)速運(yùn)行等技術(shù)處理,使整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,操作工人勞動(dòng)強(qiáng)度低。運(yùn)行短時(shí)間內(nèi)達(dá)產(chǎn)達(dá)效,所生產(chǎn)的石灰質(zhì)量較好,平均日產(chǎn)達(dá)到550噸以上,活性度平均達(dá)到350ml以上;同時(shí),CO2含量低于1.5%,灼堿低于6%,具有較強(qiáng)的環(huán)保意義。在國(guó)內(nèi)同類爐窯控制系統(tǒng)中達(dá)到了領(lǐng)先水平。

    參考文獻(xiàn):


    [1] 武中華,趙長(zhǎng)安,谷志剛.西門子PLC在環(huán)形套筒石灰窯控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].科技信息,2010(14).

    [2] 廖志鋒.基于PLC的石灰豎窯自動(dòng)控制系統(tǒng)[J].冶金叢刊,2008(4).

    [3] 王華強(qiáng).石灰窯生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006(2).

    [4] 鄭寧,肖師榮.石灰窯計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)[J].福州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2002(3).劉曉陽(yáng)(1980-)男,山東濟(jì)南人,現(xiàn)任濟(jì)南職業(yè)學(xué)院電子工程系講師,工學(xué)碩士,維修電工技師。主要研究方向?yàn)樾盘?hào)與信息處理和自動(dòng)化儀表。

   酆 烽(1979-)

   男,山東濟(jì)南人,現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司發(fā)電管控中心工程師。主要研究方向?yàn)橐苯鹱詣?dòng)控制系統(tǒng)和自動(dòng)化儀表。

   穆 寧(1980-)

   女,山東濟(jì)南人,現(xiàn)任濟(jì)南職業(yè)學(xué)院財(cái)經(jīng)系助教。主要研究方向?yàn)槌杀竞怂恪? 

   摘自《自動(dòng)化博覽》2011年第十二期 

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